一、现场情况
2016年10月09日,焦化厂检修预冷器时将预冷系统换热器打开,打开后发现换热器有大量的粘泥与轻微的腐蚀,并没有发现结垢的现象,下图为换热器打开后图片:
根据现场查看以及取样分析并结合制冷循环水系统运行水质情况,该换热器内主要是污泥为主,铁锈次之,没有结垢。
二、原因分析
1、从运行工艺分析:
预冷系统循环水属于敞开式循环水系统,敞开式系统散热效果好,但是空气中的灰尘及杂物很容易到系统内,在运行中发现以下几点会影响系统的正常运行:
1).循环冷却水池没有设计溢流口,在日常投加粘泥剥离处理时,大量的系统粘泥剥离出系统漂浮在水中,需要通过溢流口将系统中的粘泥排出系统。
2).循环冷却水没有设计底排,系统中的粘泥等杂物无法排出系统。
3).系统自开机运行以来,从未对循环水水池进行过清污,多年的粘泥等杂物都存在水池底部。
4).日常运行中系统设计的旁路过滤器未投入使用,无法将部分粘泥等杂物阻挡在系统外。
5).预冷器换热器流速偏低,污泥等物质容易沉积在管道内,造成换热器污泥等杂物沉积在此处。
2、从运行水质分析:
2015年7月份该系统交接时结垢严重,为了更好的保证换热器换热效果对该系统进行了清洗,清洗完毕后因补水紧张并没有及时的对系统大排大补,排污困难造成铁离子沉积,尤其是流速较慢的换热器内沉积较为严重,在日常运行水质检测中水质基本控制平稳总铁、浊度略高。(水质指标详见附表1)
3、从运行效果分析:
该系统自交接完毕后,换热效果良好,冷却塔填料没有明显结垢,填料塔内没有明显菌藻及粘泥。
三、解决措施
通过以上原因分析,建议解决措施如下:
1. 在条件允许的情况下,在循环水池上安装溢流管道,便于日常粘泥剥离后,粘泥可排出系统。
2.系统无底排无法改进,日常排水可采用泥浆泵进行排污,将池底部分的污泥排出池外。
3.焦化厂循环水运行条件苛刻,必须保证循环水24小时运行,在无法停机的情况下池底也无法得到清理,因此无法保证系统粘泥一点也没有。
4.将系统旁滤投入使用会降低水中浊度与悬浮物,但旁滤反洗时会增加用水量,。
5.系统换热器内水流速尽量达到国标要求的0.9m/s以上,保证污泥等杂物的尽量少沉积,再次必须保证换热器的设计流量与压力。
6.系统换热器停运时要进行保护,排空换热器内水,进行充氮气保护;开机时进行冲洗,保证换热器最轻腐蚀。
7.粘泥剥离后,需人工清理循环水池中的漂浮物。
四、粘泥剥离处理
水冲洗®排污®粘泥剥离处理 ®置换
1.准备工作
(1)成立粘泥剥离小组,协调解决粘泥剥离过程中出现的各种问题,对粘泥剥离中须特别关注的部位,要定时、定员观察,发生意外情况应有解决措施和材料准备。
(2)将循环水浊度降到20NTU以下,降低水池水位至2.0m。
水清洗应符合下列规定:
a、管道内的清洗流速不应低于1.5m/s
b、开车清洗水应从换热设备的旁路管通过 。
2.杀菌、粘泥剥离处理
投加氧化性杀菌剂灭藻剂SS121DY进行杀菌处理,分两次投加,每次50ppm。对系统进行全面的氧化性杀菌剥离处理,杀死系统中的微生物,防止微生物产生黏泥对系统的进一步腐蚀。按照正常运行控制余氯浓度,连续运行24小时。杀菌过程化验浊度,4小时一次。
氧化杀菌运行24小时测余氯浓度≤0.2mg/L时,投加粘泥剥离剂QX311DY。粘泥剥离剂直接加入水池,投加浓度为150ppm,对系统进行粘泥剥离处理,连续运行24小时。配合辅助剂为消泡剂,投加消泡剂QT111DY,投加浓度为30~40ppm。
杀菌过程化验浊度,4小时一次,根据浊度情况适当换水。浊度不再上升时工作结束,开始进行排水(预计排水量在3000m左右,请车间与生技部协调用水,确保本次清洗可将部分粘泥排出系统外,本次排水最好采用多台泥浆泵进行多点排水)。